國內低煤階褐煤煤層氣勘探獲得重大突破。9月14日,華北油田內蒙古二連盆地吉爾嘎朗圖凹陷煤層氣吉煤4井日產氣量已連續一個月超過2400立方米,達到這口井效益產量的3倍,同區塊吉煤3井日產氣量也超過800立方米。
此次重大突破驗證了華北油田創造性的勘探思路和開發技術具有廣泛的適用性,為提升我國煤層氣開發綜合效益,制定符合國情的煤層氣開發技術策略探索出新路。
通常,低煤階有更大的孔隙結構、更強的吸附能力和滲流能力,開發機理與中高階煤層截然不同。低煤階煤層氣已在國外取得巨大成功,在我國目前仍處于起步階段。內蒙古吉爾嘎朗圖區塊的吉煤3、吉煤4煤層氣井,由華北油田與中石油勘探開發研究院廊坊分院2014年共同鉆探,鉆探完成后的兩年里,未取得理想煤層氣顯示。基于“十二五”末期華北油田在沁水盆地高階煤層氣開發技術創新所取得的重要成果,兩家單位于今年年初重啟這個區塊,運用“水力造穴復合壓裂”“新型壓裂液大規模改造”等全新技術對已完成井進行重新改造。通過近半年時間的排采,兩口井成功產氣大幅超過了效益產量。
我國煤層氣資源量豐富,與陸上常規天然氣大致相當。發展煤層氣有利于增加我國清潔能源總量,改善能源消費結構。近30年來,我國地面煤層氣勘探開發雖取得重要進展,但由于體制機制、技術適應性等復雜原因,仍面臨單井產量低、開發效益差、理論支撐欠缺、關鍵技術難以取得重要突破等難題,發展速度遠低于預期。
“只有創新,煤層氣產業才有出路。”華北油田總經理助理、煤層氣勘探開發指揮部常務副指揮朱慶忠表示。“十二五”期間,華北油田煤層氣產業從源頭深入研究煤層氣分布特征和開發規律,分析出煤層氣的可壓縮儲層機理、非均質吸附性特征,以及需降壓開采的不同于常規氣田的特性,形成三大理論創新,在地質理論、勘探方法、工程技術、產建模式等領域取得重要創新成果,為區內煤層氣開發提供有力支撐。
責任編輯: 江曉蓓