昨天下午14時,一輛被軍綠色棉布捂得嚴嚴實實的罐車,緩緩駛進了燕山石化熱力廠。車剛在半人來高的卸漿池前停定,值班的馬師傅就忙活起來。從車罐尾部揪出一根黑管子,掀開身前池子上的方形蓋板,老馬熟練地把管子塞了進去。不一會,黑乎乎的液體從管子里流了出來,散著熱氣。
“這些可不是污水。”老馬指著一百米開外的一處巨型鍋爐,爐內800攝氏度的高溫,靠得就是這些神秘的液體。在燕山石化熱力廠,每天隔上一個半小時,便有一車70噸這樣的燃料運抵廠區(qū)。
這些看上去像漿糊的液體,是燕山石化研制出的新型燃料——污水煤漿。
距離熱力廠2公里,記者在廠區(qū)東側的水煤漿廠里找到了污水煤漿的出生地。寬敞的生產車間里,3米高、10來米長的圓柱形打磨機分外顯眼。一條流水線上,經過洗選后的洗精煤、VAE廢乳液、藥劑通過不同渠道進入到球磨機里,一陣加工攪拌后,伴隨著轟隆轟隆的響聲,烏黑黏稠狀的污水煤漿就生產出來了。
指著一罐罐整裝待發(fā)的污水煤漿,燕山石化生產管理部高級主管宋金棟說,在污水煤漿之前,給鍋爐供燃料的是新鮮水和煤的混合物——水煤漿。按照比例,每生產一罐水煤漿,就要加入三分之一的新鮮水,“太浪費”。和使用新鮮水的普通水煤漿不同,污水煤漿用的是“污水”,有機廠排放的VAE廢乳液就是這“污水”的主要成分。
不過說起用VAE廢乳液來燒鍋爐的點子,污水煤漿項目負責人笑言,“這是個意外收獲!”
“咱們每小時的污水回用量,怎么只有400來噸?”2年前的夏天,燕山石化東區(qū)污水回用裝備突然亮起了“紅燈”。由于用作過濾雜質的膜絲頻頻堵塞,原本每小時穩(wěn)定的600噸回用量出現直線下降。
這套污水回用裝置自2004年建成后,為節(jié)省工業(yè)新鮮水立下了汗馬功勞。2011年,燕山石化的工業(yè)取新鮮水只有2074萬噸,10年前的數字是6100萬噸。在這里,生產過程中產生的各類工業(yè)污水,都進入車間里的數10根白色管道。透過超濾膜和反滲透膜過濾后,龍頭里流出了一股股純凈水,再度投入到生產中。
看著月度報告上不斷被標紅的數字,當時負責監(jiān)測回用水設備的宋金棟急得嘴邊直起泡。“一個個水源排查!”半年后,“真兇”被抓住了。在送去檢驗的被損膜絲成分中,檢測員發(fā)現不少膜絲上的微孔都被一種膠質堵住了。順藤摸瓜,工作組將目標鎖定在了有機廠排放的VAE廢乳液上。這樣一來,只要不再向污水回收裝備輸送廢乳液,污水回收量的問題就解決了。
可是VAE廢乳液的處置又成了新的難題。
“污水和水只差了一個字,為什么不做污水煤漿呢?”抱著這樣的念頭,“燙手山芋”VAE廢乳液,成了制作水煤漿的新原料。
污水煤漿燃燒的火焰夠不夠穩(wěn)定?對鍋爐等設備的腐蝕如何?燃燒后煙氣排放是否達標?心里揣著一項項硬指標,去年年初,技術攻關組開始了污水煤漿制作工藝和燃燒實驗操作的一次次試驗。5個月后,載著首批量產污水煤漿的罐車,駛進熱力廠的第三車間大院。煙氣排放標準檢測合格后,當年污水煤漿的使用量就達到了8.3萬噸。
“現在每年1.5萬噸的VAE廢乳液,全部被使用到污水煤漿里。”熱力廠第三熱力車間設備主任李靖介紹說,就在今年前11個月,鍋爐累計燃燒污水煤漿7.6萬噸,這占到了水煤漿總量的40%。與此同時,解決了堵塞難題的污水回用水裝置,今年前10個月的純凈水產出量也達到了歷年最高。
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