今年上半年,松原采氣廠天然氣產量超計劃287萬立方米,原油產量超計劃554噸,儲氣庫采氣量超計劃1122萬立方米,注氣量超計劃217萬立方米。同時,天然氣自然遞減率較計劃減緩1%;綜合遞減率減緩1.5%;原油自然遞減率較計劃減緩3.7%,交出半年亮眼“成績單”,為全年生產任務的順利完成爭得了主動。
年初以來,松原采氣廠錨定“三分天下”戰略目標,盯緊松南天然氣“保八爭十”的目標任務,結合自身生產經營實際,精挖潛力,精準施策,精準發力,千方百計穩效益油、產效益氣、建效益庫,從而實現了三項生產主體業績指標均超計劃運行,且完全成本持續下降,呈現了質效雙增態勢。
松原采氣廠黨政班子牢固樹立大局意識,堅持問題導向,樹立戰略思維,充分發揮專班作用,壓緊壓實各層級責任,保持天然氣超產穩產良好態勢。轉變開發對策,高水平實施長嶺氣田減緩遞減率工程,高部位新增強采井5口,有效改變了地下滲流力場,保護了礦權線資源,日增烴類氣5萬立方米;低部位實施電潛泵強排井2口,有效減緩水體向上水侵速度、保障腰部位穩產的同時,平均日增氣3萬立方米,保障了長嶺氣田日產百萬立方米能力不降。轉變開發理念,高效率推進德惠氣田提高采收率工程,遵循全生命周期管理模式,對德深101區塊8口見水井超前介入泡排維護,實現了產量穩升,德惠氣田現已具備45萬立方米日產能力。轉變攻關方向,推進實施長停井復產挖潛工程,一體化開展氣藏精準研究和工程驗證,成功治理井筒問題井6口,平均日增氣2.7萬立方米。截至6月末,中淺層氣田新增生產能力已15萬方以上。
沖破傳統固有開發理念,高站位落實大老爺府油田低成本穩產工程,強化油藏動態分析,多輪次普查降產單元,上半年,精細調控注水方案68井次,老油田基礎產量形勢保持穩定;強化剩余油規律認識,有序推進周期注水65口井,老井含水上升率下降了0.4%;持續推進簡化分注,已完成16口注水井,有效緩解了注采矛盾;不斷提高注水能力,實施老12區塊水井補孔4口井,日增注160立方米,進一步緩解了氣田水處理壓力,現已全面形成了依托注水、低投入的穩產開發模式。
圍繞百年儲氣庫建設目標,積極轉變工作重心,高質量組織實施儲氣庫達容達產工程。上半年,利用酸化+天然氣吞吐復合技術,成功治理不正常井1口,增加日采氣能力10萬立方米;高效完成庫區內22口井地層壓力監測任務,為注采能力評價、庫容評估、儲氣庫動態分析等提供了有力支撐。同時,實施常態化動態監測及井口、設備檢修維修,積極構建地質體-井筒-地面完整性評價體系,保障儲氣庫始終安全平穩受控運行。